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铣挖机施工工艺成果

四、铣挖机施工工艺成果

本队从12月2日至今采用铣挖机掘进施工。经过将近3个月时间,对铣挖机的使用和性能不断进行摸索学习,铣挖机的操作熟练度不断提高,在巷道成型、施工进度、工时工效、安全管理方面上都有很大的提升,现从以下几个方面对铣挖机的使用成果进行简要阐述。

(1)工时工效(炮掘、风镐、挖机对比)

均已7107措施巷断面、排距为例。①炮掘掘进:炮掘施工每班出勤人数一般为10人(生产班7人、跟班队干1人、机电和辅助工2人),当班直接工效为0.192米/工。②风镐掘进:风镐施工每班出勤人数一般为12人(生产班8人、跟班队干1人、机电和辅助工2人),当班直接工效为0.12米/工。③铣挖机掘进:铣挖机施工每班出勤人数一般为8人(生产班5人、跟班队干1人、机电和辅助工2人),当班直接工效为0.24米/工。

对比可以看出,使用铣挖机工效明显提升,达到了矿精益文化“减人提效”的要求,随着铣挖机使用的不断深入,在保证现阶段每班出勤人员不变的情况下,掘进进尺还有提升的空间,施工工效还能有所提升。

(2)安全系数

①炮掘掘进:炮掘施工对火工品的管理是重中之重,从火工品的领取、押运、加工、使用、警戒都有严格的制度要去遵守,特别是在火工品的使用过程中,处理瞎炮存在一定的危险系数。火工品管理繁琐,每一环节都需要层层把关,正是存在不安全因素,伴随高瓦斯矿井的转变除必要的破岩外,已基本取消了井下煤巷炮掘的施工方式。②风镐掘进:风镐操作人员长时间在工作面窝头施工,最大的危险是迎头的片帮煤,尽管不断加大对迎头煤的管理力度,对前探梁护帮装置也在不断完善改造,但施工人员毕竟长时间在窝头下施工,被煤矸砸伤的情况也时有发生。③铣挖机掘进:铣挖机操作人员远离工作面窝头,操作台距窝头超过将近3米,施工人员在永久支护下操作,安全系数高,人员的劳动强度也大大降低。但铣挖机在割煤、出煤或退机过程中,需要严格监督现场施工人员的站位,以及铣挖机停机后的闭锁、炮头落地、掩护和履带支放等情况,保证现场的人机安全,共同促进掘进施工的安全生产。

根据安全风险分级管控评价方法(D=LEC),风险分析包含三个因素:发生事故的可能性L,发生事故产生的后顾C和人员暴露危险场所的频繁程度E。在不考虑L与C的情况下,风镐掘进E、炮掘E与铣挖机掘进E的比例约为:5:3:1。由此可得,挖机掘进安全系数成倍提高,是引进铣挖机的极重要因素。

(3)劳动强度

风镐落煤、出煤(炮掘出煤)都是人工作业,唯一使用设备就是煤溜运煤,机械化程度极低,劳动强度极大,遇到煤体坚硬时,风镐施工更加困难。风镐本身工作原理及施工特性的限制,风镐运行时,向下的作用力最大,但在现场施工中,操作人员常常平举或仰举施工,风镐经常出现停顿现象,出力不出工。风镐施工危害职工健康,对操作人员的臂力及腰腹有很强要求,风镐长时间使用,对操作者的关节也有很大损伤。铣挖机掘进以来,彻底改变了落后的施工工艺,提高了机械化程度,铣挖机割煤和出煤代替了人工施工,降低约80%的劳动强度。

(4)社会效益

铣挖机的推广及运用,一定程度上提高了社会效益,积极响应和贯彻了国家“以人为本”的方针。原炮掘工艺及风镐施工工艺严重危害职工健康,对操作人员的臂力及腰腹有很强要求,尤其是风镐长时间使用,对操作者的关节损伤很大。胳膊经常出现抖动现象,腰困睡觉翻身都难,职工上班畏难情绪严重。但自铣挖机使用以来,工人上班不发愁,笑脸重新出现在每个职工的脸上及心间。彻底改变落后的施工工艺,机械代替人工,因此引进铣挖机势在必行。

五、铣挖机今后改进方向

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